430廠的技術部部長張振華點了點頭。
作為全國上下最了解渦扇9情況的人,他自然而然地也被拉進了渦扇10項目組。
只不過,到目前為止,大多數工作還是在老伙計身上干:
“確實,這個版本是經過修改的,優化過一些原始設計中不合理的部分。”
他說著伸手指向面前一臺電腦的屏幕:
“
國產化渦扇9!
當然,大家都是正經技術人員,不可能光是聽到常浩南一個名字就這么過去了。
所以他又用了十幾分鐘時間,詳細解釋了一下進行這些改進的原因。
“所以我們這次,要攻克的技術難點主要有什么?”
盡管有了渦噴14的技術積累,渦扇10的研發也在高速推進之中,但就好像哪怕985大學的學生回去做初中乃至小學試題也需要花時間一樣,要把渦扇9的國產化率從70提高到100,也絕對不是個一蹴而就的過程。
“三個方面。”
這次說話的是410廠的技術部部長林衛國,在鐘世宏升任副總經理之后,他便從波斯被緊急調了回來參與太行項目。
“一是把1-7級高壓壓氣機盤、軸、1-8級隔圈和相關傳動件的材料更換為國產2cr10niovnb鋼,在組織渦噴14生產的過程中,我們協助鋼企完成了對這一材料中δ-鐵素體含量的控制。”
“二是改進低壓壓氣機盤件和葉片的鍛造工藝,采用900c下,α+β相區的熱模鍛。”
這兩條內容屬于順理成章,基本可以看做是渦噴14順利定型之后的任務結算獎勵。
隨后,林衛國從公文包里掏出一張圖,夾在身后的繪圖板上。
“完)
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